長(zhǎng)嶺PZK303TB電控箱在豐田JAT600型織機(jī)上的使用
發(fā)布時(shí)間: 2010-07-21 來(lái)源: 作者:
我公司在2006年從山東華潤(rùn)公司搬遷了48臺(tái)豐田JAT600型雙經(jīng)軸幅寬2.8m噴氣織機(jī)。因該機(jī)型織機(jī)使用年限較長(zhǎng)(1993年引進(jìn)),在我公司安裝完后電氣故障率高,主要表現(xiàn)在伺服系統(tǒng)過(guò)熱,B板出現(xiàn)Z信號(hào)、96V等故障較多,探緯部分經(jīng)常出現(xiàn)無(wú)故停,產(chǎn)能效率不理想。經(jīng)過(guò)一年的使用,電氣停車(chē)有所降低,但備件費(fèi)用高,購(gòu)買(mǎi)周期長(zhǎng),為了提高布機(jī)效率,節(jié)約成本,公司經(jīng)過(guò)多方調(diào)研及方案論證,提出對(duì)豐田織機(jī)電控箱進(jìn)行全面改造,采用長(zhǎng)嶺公司生產(chǎn)的PZK303TB電控箱。
1 電氣系統(tǒng)介紹及分析
1.1 主馬達(dá)及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)
JAT600型織機(jī)的主馬達(dá)采用的是3.0Kw帶超啟動(dòng)力矩(Δ-γ升壓?jiǎn)?dòng))的異步電機(jī),其傳動(dòng)方式是:主馬達(dá)通過(guò)V型皮帶帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)輪進(jìn)行驅(qū)動(dòng),將力傳給開(kāi)口裝置和右側(cè)齒輪箱內(nèi)的各驅(qū)動(dòng)軸。并且通過(guò)連接軸向左側(cè)齒輪箱內(nèi)的各驅(qū)動(dòng)輪傳送力。通過(guò)測(cè)試與分析:PZK303TB電控系統(tǒng)可以滿足該型電機(jī)及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的基本控制要求。只是該電機(jī)在響應(yīng)時(shí)間上略微滯后津田駒系ZA205/9i的主電機(jī)。在控制系統(tǒng)中需要加校正控制。
1.2 剎車(chē)裝置
采用主馬達(dá)自帶的制動(dòng)器,沒(méi)有附加安裝的電磁剎車(chē)盤(pán)裝置。制動(dòng)器內(nèi)部為單線圈。需要停車(chē)時(shí),使用雙制動(dòng)電源,DC96V產(chǎn)生過(guò)勵(lì)磁,時(shí)間由相應(yīng)的控制單元產(chǎn)生,DC24V為制動(dòng)保持電壓。在停車(chē)狀態(tài)下一直加在制動(dòng)器線圈上。而在PZK303TB系統(tǒng)的控制對(duì)象中,主馬達(dá)與剎車(chē)裝置是分離的,采用電磁剎車(chē)盤(pán)控制停車(chē),內(nèi)部為雙線圈,過(guò)勵(lì)磁電壓分為DC100V,DC80V,DC60V三檔可調(diào),DC24V為制動(dòng)保持電壓。在實(shí)際改造過(guò)程中,對(duì)此部分電路需要重新設(shè)計(jì)和修正。
1.3 雙軸送經(jīng)裝置
采用電子送經(jīng)裝置。其工作方式是:分別用雙經(jīng)軸兩側(cè)的測(cè)力傳感器檢測(cè)出懸掛在張力輥上的經(jīng)紗張力,用控制單元比較演算它與設(shè)定的經(jīng)紗張力之差,經(jīng)過(guò)算法控制來(lái)控制交流伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速。同時(shí)交流伺服電機(jī)的旋轉(zhuǎn)通過(guò)減速器使固定在經(jīng)軸齒輪上的經(jīng)軸旋轉(zhuǎn),將經(jīng)紗送出。標(biāo)準(zhǔn)情況下,短纖維紗的張力范圍在30~500Kgf;長(zhǎng)絲為30~300Kgf。緯紗密度大致范圍:12~95根/厘米。上述功能控制與PZK303TB系統(tǒng)的送經(jīng)控制是相似的。需要考慮的是在機(jī)械機(jī)構(gòu)中JAT600采用雙后梁結(jié)構(gòu),與PZK303TB的單后梁控制算法應(yīng)該有差異。同時(shí)減速機(jī)構(gòu)的減速比率需要重新測(cè)算。上述兩項(xiàng)需要對(duì)送經(jīng)控制單元算法進(jìn)行修改,使控制精確到位。
1.4 防止停車(chē)檔控制
在變更了上機(jī)織物、織造條件、旋轉(zhuǎn)速度等之后,必定要核對(duì)有無(wú)發(fā)生停車(chē)檔,在出現(xiàn)停車(chē)檔的場(chǎng)合,在織機(jī)上要做組合調(diào)整。JAT600提供的對(duì)策主要有:主馬達(dá)的啟動(dòng)方式、啟動(dòng)位置;修正開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的經(jīng)紗送出量;送經(jīng)電機(jī)的反轉(zhuǎn)修正以及定位停車(chē)修正。
對(duì)于主馬達(dá)提供的Δ-γ升壓?jiǎn)?dòng)方式(力矩不可變),目的為了消除因停車(chē)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引起的開(kāi)車(chē)稀路。其Δ的在線時(shí)間大約為120ms~300ms之間。
通過(guò)分析及實(shí)際測(cè)試,兩套系統(tǒng)防止停車(chē)檔控制的原理是一致的。在PZK303TB系統(tǒng)中,主馬達(dá)提供的Δ-γ升壓?jiǎn)?dòng)方式力矩是可變的,分為三檔,控制更細(xì)致些。Δ啟動(dòng)時(shí)間內(nèi),最多可打4緯,在450~800rpm的轉(zhuǎn)速內(nèi),略多于JAT600的300ms在線時(shí)間。同時(shí),PZK303TB送經(jīng)機(jī)構(gòu)的反沖正轉(zhuǎn)、反沖逆轉(zhuǎn)(分為緯停、其他停)的動(dòng)作控制與JAT600中的修正開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的經(jīng)紗送出量,送經(jīng)電機(jī)的反轉(zhuǎn)修正以及定位停車(chē)修正在功能實(shí)現(xiàn)上是一致的。
1.5 投緯及引緯裝置
采用鼓式電氣儲(chǔ)緯器,是感應(yīng)式交流電動(dòng)機(jī)。工作原理是:從筒子上退解下來(lái)的紗線在電氣儲(chǔ)緯器頭的測(cè)長(zhǎng)帶上分卷必要的長(zhǎng)度,利用止紗銷(xiāo)進(jìn)行釋放。其回饋檢測(cè)傳感器為兩個(gè)正交的霍爾傳感器。通過(guò)實(shí)際測(cè)量,信號(hào)大體可以滿足PZK303TB的儲(chǔ)緯定長(zhǎng)控制要求,局部需要做修改。止紗銷(xiāo)的驅(qū)動(dòng)采用雙電源模式48V為過(guò)勵(lì)磁,15V為保持電壓。保持電路電壓與PZK303TB系統(tǒng)的9V電壓是不同的,對(duì)系統(tǒng)電源要進(jìn)行改造。
在引緯系統(tǒng)中,退解下來(lái)的緯紗由附加噴嘴、主噴嘴的壓縮空氣流加速,進(jìn)入鋼筘的溝槽部進(jìn)行引緯,接著由輔助主噴嘴的壓縮空氣流做接力噴射,使緯紗進(jìn)入全部織幅??刂圃砼cPZK303TB系統(tǒng)一致。控制噴嘴噴氣的電磁閥與止紗銷(xiāo)的控制、驅(qū)動(dòng)模式一樣。對(duì)303系統(tǒng)電源要進(jìn)行改造、修正。
2 改造方案
長(zhǎng)嶺公司的技術(shù)人員按照我公司的要求,最大程度的節(jié)約改造成本,只對(duì)電氣部分進(jìn)行全面更新。改造后使用原車(chē)所帶的主馬達(dá)、剎車(chē)系統(tǒng)、電磁閥、儲(chǔ)緯器及止紗銷(xiāo)。具體改造如下:
原電控箱(含儲(chǔ)緯控制箱)直接用長(zhǎng)嶺公司PZK303TB電控箱替換;
因原系統(tǒng)中伺服故障較高,將兩套送經(jīng)伺服系統(tǒng)更換為PZK303TB新伺服系統(tǒng),兩
組送經(jīng)傳動(dòng)齒輪也做相應(yīng)更換;
原反射式雙探緯器因檢測(cè)原理與PZK303TB系統(tǒng)不同且檢測(cè)單元故障率較高,更換為津田駒系反射式探緯器;
將原顯示界面更換為PZK303TB中文鍵盤(pán),增加相應(yīng)的結(jié)構(gòu)安裝件;
原系統(tǒng)中編碼器輸出碼值不兼容,替換為PZK303TB系統(tǒng)兼容編碼器;
原系統(tǒng)中電纜及光纜更換為新系統(tǒng)中的電纜和光纜。
3 調(diào)試過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題及控制方法的改進(jìn)
3.1 引緯不穩(wěn)定
在調(diào)試初期,引緯控制的波動(dòng)性較大,表現(xiàn)為:連續(xù)數(shù)次第一緯開(kāi)不起車(chē),出現(xiàn)長(zhǎng)短緯停車(chē);緯停頻繁。經(jīng)過(guò)摸索和分析發(fā)現(xiàn)主馬達(dá)的啟動(dòng)響應(yīng)略微滯后,造成開(kāi)口與引緯的時(shí)序配合出現(xiàn)偏差。通過(guò)對(duì)智能引緯PID算法的修正以及引緯時(shí)間的重設(shè)定糾正了上述現(xiàn)象,使引緯系統(tǒng)可靠穩(wěn)定。
3.2 反點(diǎn)動(dòng)時(shí)出現(xiàn)不能定位停
織機(jī)在慢動(dòng)反點(diǎn)時(shí),定位停出現(xiàn)很大偏差。分析可能原因:主馬達(dá)制動(dòng)為單線圈,剎車(chē)力矩不夠;慢動(dòng)變頻器輸出頻率10HZ,較高。做實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證:給織機(jī)電控箱外接一個(gè)單獨(dú)的慢動(dòng)變頻器,將輸出頻率調(diào)低至5HZ左右,將反點(diǎn)動(dòng)作分解。發(fā)現(xiàn)織物品種為斜紋且織機(jī)運(yùn)動(dòng)位置不同時(shí),織口張力差異很大,當(dāng)停車(chē)位置在張力峰值區(qū)域時(shí),剎車(chē)力不夠,造成定位停偏差大。
解決方法:改進(jìn)剎車(chē)控制電路,同時(shí)將高壓勵(lì)磁引入反點(diǎn)剎車(chē)控制電路。很好的解決了上述問(wèn)題。
4 清潔閥裝置的開(kāi)發(fā)
織機(jī)長(zhǎng)時(shí)間在浮塵、花毛較多的環(huán)境中工作,機(jī)身容易積累飛花。在一些關(guān)鍵部件如H1、H2探緯器的光電窗口若積聚了一定量的飛花就會(huì)使探緯器工作異常,造成布匹緯向疵點(diǎn)。在本次改造中,對(duì)此問(wèn)題我們做了一些工作,開(kāi)發(fā)出清潔閥裝置。具體就是在H1、H2探緯器的左端大約10~15mm處各增加一個(gè)噴嘴,受同一個(gè)電磁閥控制。在停車(chē)時(shí),專(zhuān)用控制電路控制電磁閥打開(kāi),噴嘴噴射出一段時(shí)間的壓縮空氣,對(duì)探緯器進(jìn)行清潔。噴射時(shí)間受電路控制且可調(diào)。從實(shí)際應(yīng)用來(lái)看,效果明顯。
5 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)使用,我們感覺(jué)到PZK303TB電控系統(tǒng)的人機(jī)界面直觀,操作簡(jiǎn)單,給值車(chē)工和機(jī)修人員帶來(lái)方便。實(shí)施過(guò)程中,長(zhǎng)嶺技術(shù)人員和我們的電氣及保全人員經(jīng)過(guò)大量實(shí)驗(yàn)及縝密測(cè)試,調(diào)整出一套保證質(zhì)量和生產(chǎn)效率的參數(shù),試驗(yàn)品種是133×72 1/2斜紋坯布。機(jī)臺(tái)效率比以前提高了15%~25%。
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)行,雙送經(jīng)系統(tǒng)張力控制一致性好,兩側(cè)經(jīng)紗標(biāo)記誤差小于2mm,智能引緯系統(tǒng)保證了運(yùn)轉(zhuǎn)的高效可靠。下機(jī)布面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)百腳及漏緯,而且PZK303TB中文鍵盤(pán)統(tǒng)計(jì)顯示功能強(qiáng),電控箱和我公司津田駒205i型織機(jī)通用,維修和檢測(cè)都容易適應(yīng),布機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)也能正常投入使用。為了防止探頭積飛花引起的功能失效,長(zhǎng)嶺技術(shù)人員又研制加裝了停車(chē)吹氣功能,進(jìn)一步保證了產(chǎn)品質(zhì)量。豐田織機(jī)電控箱的全面更新為我們公司開(kāi)好豐田織機(jī)奠定了基礎(chǔ),也為下一步的改造和發(fā)揮豐田織機(jī)的效能提供了技術(shù)保證。